1、引言
某型號飛機發動機掛架用TC4鈦合金鍛件尺寸大(單重142kg,長度1700mm,寬度380mm),形狀復雜,對探傷及性能要求高。采用模鍛的方法生產需要的設備噸位大。采用自由鍛方法生產,由于鍛件的尺寸大,組織很難控制。且國內無此類鍛件成熟的生產工藝可供鑒。為此,本實驗探討了在水壓機上自由鍛制坯、胎模鍛成形、鍛制TC4鈦合金大型鍛件的生產工藝,為航空用大型鈦合金鍛件的工業化生產提供工藝參考。
2、實驗過程
飛機用大型TC4合金鍛件(圖1),有兩個難點:①不僅要求3個面探傷,而且要求達到AA級探傷水平(雜波水平要達到φ1.2~9dBB);②鍛件形狀復雜,各相關尺寸公差小,變截面處有流線要求。
45°鋼坯外購。尺寸為φ720mm、重4t的TC4合金鑄錠由寶雞鈦業股份有限公司熔鑄廠采用真空自耗電弧爐熔鑄,化學成分符合國家標準。自由鍛設備為1250t水壓機和3150t水壓機。
依據寶雞鈦業股份有限公司現有設備能力和工藝水平,以及對同規格TC4鍛坯探傷摸底,用45#鋼坯進行了預鍛工藝試驗,初步擬訂工藝路線為:
鑄錠->棒坯鍛造->自由鍛制坯->胎模鍛成形->熱處理->機加工->性能檢測。
3、實驗結果及討論
3.1 鍛造工藝
由于成品鍛件最大截面尺寸為380mmx82mm,而棒坯在自由鍛制坯及胎模鍛成形過程中變形量小。因此,為了保證整個鍛件均達到AA級的探傷水平,在棒坯鍛造過程中要對棒坯組織和性能和進行嚴格控制,以獲得均勻良好的雙態組織。
自由鍛制坯在1250t水壓機上完成。由于鍛件長為1700mm、局部截面尺寸為380mmx82mm,無法局部鐓制,故只能按最大截面選擇棒坯尺寸。
考慮到橫向鍛造時,軸向長度也會少量增加,因此棒坯直徑為φ270mm。采用上窄、下寬錘頭,用偏心軸鍛造方法拔長小截面處,以保證底面平整。
另外,在鍛造過程中要不斷整形,矯正金屬上下部流動不均勻產生的彎曲。胎模設計要注意:①模腔各變截面處尺寸適當加大,留有機加工余量;②模具沒有頂出孔及拔模斜度,利于鍛件出模;③模腔四周設有飛邊槽,容納多余的金屬,保護模具,增加金屬模腔外四周和流動阻力,迫使金屬充滿模腔。在胎模鍛成形過程中,模具需預熱到400℃左右,模內加潤滑劑,鍛坯表面涂玻璃粉,提高鍛坯在模內的流動性,使坯料在模腔內能夠充滿。
3.2 鍛件的組織
鍛件低倍觀察見圖2。可見,鍛件變截面處流線完整,無任何被切斷的痕跡,鍛件中部流線不對稱。這主要是由于在自由鍛初成形過程中,是用圓棒壓在長方形鍛坯上,用錘頭壓圓棒壓制出圓弧形的細頸部分,再用錘頭錘打拔長,保持了流線的完整性;而偏心軸拔長使鍛件中部流線不對稱。將鍛件分成2個區,并在不同方向各截取3個試樣,觀察高倍組織,見圖3,圖4。
圖3,圖4表明,TC4鈦合金鍛件高倍組織中,縱向、短橫向、長橫向差異很小,均為等軸α+β轉組織。
3.3 鍛件的性能
鍛件經過780℃,2h空冷熱處理后,在不同方向截取試樣,測試了力學性能。結果見表1。
從表1可以看出,采用本實驗研究的鍛造工藝制備的鍛件力學性能良好,完全滿足技術條件要求。
3.4 探傷
對整個鍛件進行探傷檢查。在尺寸為380mmx82mm大截面部分的端面附近雜波達到φ1.2mm~9dB,其它區域均達到φ1.2mm~15dB,均滿足φ1.2mm~9dB的技術要求。
3.5 尺寸檢查
采用本實驗研究的生產工藝共生產了3批次41件,尺寸均達到技術要求。表明采用自由鍛制坯、胎模鍛成形方法鍛制飛機用大型TC4合金鍛件是完全可行的。
4、結論
采用本實驗研究的棒壞鍛->自由鍛制坯->胎模鍛成形->熱處理->機加工->檢驗工藝流程,生產飛機用TC4合金鍛件完全可行。主要力學性能指標(抗拉強度為905MPa,屈服強度為830MPa,ak值為38.9J/cm2,室溫缺口試驗是1170MPa,7h未斷)完全滿足技術條件要求,探傷檢查除380mmx82mm大截面部分的端面附近雜波達到φ1.2mm—9dB,其它區域均達到φ1.2mm—15dB,滿足φ1.2mm一9dB的技術要求;采用本實驗工藝共生產了3批次41件,尺寸均達到鍛件用的要求。
參考文獻
【l】YangZhenheng(楊振恒).ForgingTechnol06。y(鍛造工藝學).Xi’fLrl:NorthwestIndustryUniversityPress,1999
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